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240铝电解槽破损原因及防范修补方案(2)

来源:学术堂 作者:韩老师
发布于:2016-03-07 共3181字

  2.5 采取的预防措施

  ⑴ 焙烧启动遗留的问题,采取高电压、低铝水平等措施消除。

  ⑵ 保持相对稳定的技术条件。 技术条件频繁变化严重影响电解槽寿命, 在正常生产中一定要保持生产技术条件的稳定, 使电解槽形成正常的炉膛、 伸腿。 目前该 240kA 系列铝水平19cm 左右,电解质 19cm 左右,槽温 940℃左右,生产稳定,各项经济技术能达到设计指标。

  ⑶ 在换极作业时, 多功能机组要加强贴边工作,促使炉帮伸腿的形成。⑷ 加强监测次数,做到定期、定时监测,严密监控阴极钢棒、槽壳温度。

  3 确定修补方案组织实施

  3.1 确定修补方案

  根据漏炉部位的不同确定修补方案。 首先分析出 1154#、1182# 漏炉部位处于侧部伸腿下,阴极炭块侧部,没有损伤到底部阴极炭块,确定如下方案:1154#、1182# 槽漏炉处只进行小修 小 补 . 具 体 措 施 是 将 漏 炉 伸 腿 处 刨 开 约80cm~100cm 的修补面,在刨炉时一定注意不能伤及阴极炭块,刨开人造伸腿层和浇注料层,至干式防渗料层后,刨炉工序完成;然后用中温糊重新捣固,分层填补到阴极炭块平面;对侧部损伤的炉帮不进行修补, 对损伤的阴极钢棒进行补焊,对熔断的进行割断;对不用的阴极窗口用钢板焊补; 对停槽产生的伸缩缝在启动时用石英砂和氟化钙进行填充。

  1153# 采取大修方案,原因:由于漏炉部位在底部第 8~9 根阴极炭块之间, 已伤到阴极炭块,无法对其进行修补,可以采用换阴极炭块、或大修两种方案进行处理, 换阴极炭块后存在新炭块与原有炭块之间阴极电流导电不均匀,且新砸固的热捣糊与原炭块烧结后的密度不一致,漏炉风险较大,权衡利弊后决定选择大修方案。

  3.2 组织实施

  3.2.1 严格按修补方案组织施工。 首先对 1154#、1182# 破损部位进行干刨,宽度为 80cm~100cm,做到分层错台(即最底部 80cm,上层为 100cm),刨开人造伸腿层和浇注料层, 刨至干式防渗料层,在实施该步骤时小心操作,对每一环节做到严格、仔细,确保不伤及底部阴极炭块,错台刨炉的目的是为了保证扎糊时与旧的烧结糊面连接更紧密,防止通缝。

  3.2.2 对损伤的阴极钢棒进行补焊, 对熔断的进行割断,对不用的阴极窗口用钢板焊补。

  3.2.3 对刨开面用中温糊进行扎固; 阴极块及接缝处用压缩空气清理干净; 扎固前对施工面用喷灯进行加热至 100℃;施工面用涂一层稀释煤焦油;按量加糊,用样板刮平,进行扎固作业,总高按七次扎完,每次往复 3 次~4 次,操作风压不低于 0.5MPa,压缩比不低于 1.60:1.

  4 效益分析

  1154#、1182# 两台槽修补后,1154# 生产至2013 年 5 月 4 日正常大修, 1182# 至 2014 年 3月份全系列停槽, 两台槽延长寿命 1.5 年以上,在生产期内各项技术条件、 指标达到了正常槽水平,达到了预期的效果。240kA 电 解槽 , 按设计要求 (1800 天 ) 每 5年 进 行 一 次 大 修 , 一 次 大 修 费 用 约 70 万 ,1154#、1182# 两台槽三年漏停, 每年折旧费 23万元,小修后正常投入生产可以节约 2×23×1.5=69 万元。

  5 结束语

  ⑴ 电解漏炉时,应不放弃现场的砸固修补,一般情况坚持对侧部伸腿进行砸堵, 在砸堵无效时,停槽砸堵,此时如果找到漏点,砸堵完成后仍可进行启动,无需启烧环节,且能维持正常的生产;在堵漏无果的情况下,逼迫选择停槽,应对漏炉部位进行分析, 确定是否具有修补可能,能修补的制订修补方案,并进行二次焙浇启动,只要采取方法得当就能减少损失。

  ⑵ 漏槽集中在 240kA 系列某区,分析原因之一是筑炉质量,因此要重视前期筑炉质量的监管。

  ⑶ 后期电解槽维护是造成电解槽破损的另一重要原因。1153#、1154#、1182# 槽漏炉是阴极局部过流, 而炉底大面积结壳是导致炉底局部过流的重要原因, 所以电解槽要长寿必须保持炉底干净,并保证技术条件的稳定。

  ⑷ 保持合理的技术条件, 主要以稳定合理的两水平,适宜的槽温,较低的分子比,合理的电解质过热度,较低的效应系数为主。

  参考文献
  
  [1] 甘肃东兴铝业公司 SY240kA 预焙电解槽及筑炉规程。
  [2] 邱竹贤。预焙电解槽炼铝[M].北京:冶金工业出版社。2005.
  [3] 刘业翔,李劼等。现代铝电解[M].北京:冶金工业出版社,2008.8.
  [4] 王进录,施哲,丁吉林,倪为明。[J].轻金属,2011.8.
  [5] 梁学民。大型预焙铝电解槽节能与提高寿命关键技术研究[博士学位论文].长沙:中南大学,2011.

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